以下已解答部分,歡迎提出不同見解;未能解答部分,歡迎幫助解答,以解客戶煩惱!———江蘇鵬飛集團銷售經理王慶根[13511572088]謝謝!共同成長,共同進步!!
一、 【 已解答】
1. 為什么我們窯在五級出口溫度達到890度以上時【分解率】才能有90%呢?
解答:分解率大小不僅與分解爐操作溫度有關,更重要的是與物料停留時間有關,由于沒有提供分解爐的容積大小,因此比較難回答該問題。另外需要注意的是,當燃料熱值低或燃料燃燒速率小時,特別是物料與燃燒進入分解爐的相對位置,會造成分解爐內溫度場不均勻,如分解爐底部、中部溫度低,只有出口溫度高,這時可能會出現分解率偏低的現象。這種現象的主要原因是物料在870度以上的區域到底停留了多長時間,一般來說,氣體停留時間在4秒以上可以滿足分解率95%的要求。
2. 在篦冷機冷卻風量不變的情況下【余熱發電】運行后窯應如何操作,應該注意什么?
解答:余熱發電抽風位置對窯的影響十分重要。當余熱發電抽風位置比較靠前時,二次風、三次風溫度會受到較大影響,這時需要減少余熱發電抽風量,保證二次風溫度和風量,特別是調整冷卻機推動速度,以獲得高二次風溫度和余熱發電抽風溫度為前提條件。一個好的余熱發電系統的設計,應該能做到余熱發點工作不影響或很小影響回轉窯的操作和運行。
3. 水泥生產線水泥廠出現急凝現象,SO3由2.2提到2.5左右有所緩解,但仍有時急凝或緩凝,極不正常。化驗室內部檢查熟料,石膏,混合材,助磨劑均無問題。
請問:(1)是否我們內部檢查有問題,不到位。
(2)如果我們檢查無問題,說明原材料無問題,配料無問題。
那是什么原因造成的?
解答:有可能是下列原因:
(1). 煅燒不正常,造成熟料中大量的黃料和欠燒料,容易引起水泥急凝。提高煅燒質量,降低熟料中生欠燒料的比例,凝結時間就會趨于正常。
(2). 采用螢石作礦化劑時,如果煅燒溫度過低,或因為煅燒不正常,熟料中產生大量的C11A7·CaF2,由于C11A7·CaF2的凝結時間非常快,引起熟料急凝。這時應提高煅燒溫度,以降低C11A7·CaF2的生成量,熟料凝結時間就會延長。KH過低,水泥熟料中C3S的數量減少,固溶的F-的量變少,生成的C11A7·CaF2相對增多,如果同時配煤過多,存在還原氣氛時,這種情況會更為嚴重,這時提高KH值,產生更多的C3S,其中固溶的F-的量變大,生成的C11A7·CaF2相對減少,可使水泥的凝結時間正常。
(3). 熟料中Al2O3含量過高,造成熟料中的C3A過多,而水泥中SO3又不足時,也容易引起水泥急凝。這時需要降低水泥熟料中Al2O3的含量,或提高熟料煅燒溫度(目的是使C4AF轉變為C6A2F,降低C3A的形成量),以延長水泥熟料的凝結時間,或者提高水泥中的SO3含量,使有足夠的SO3與C3A產生反應,從而延長水泥的凝結時間,但SO3含量不應超過國家標準的要求。
(4). 水泥粉磨時磨內溫度過高,造成石膏脫水,也會造成水泥凝結時間過快,但這種現象通過加強攪拌,水泥凝結時間就會正常,一般都稱之為假凝,也稱石膏凝結,降低入磨熟料溫度,加強磨機筒體淋水,或磨內噴水,以避免石膏脫水,從而消除假凝現象。
4. 從水泥熟料節能和提高早期強度方面考慮著手,是否可以從硫鋁酸鹽水泥方向出發,硫鋁酸鹽水泥燒成溫度1250度(節能),早期強度高,請專家指導。
解答:不同的水泥品種應用在不同的建筑環境當中,硫鋁酸鹽水泥不屬于六大通用水泥品種,屬于特種水泥的范疇,單純的從燒成溫度上考慮它是比普通硅酸鹽水泥等通用水泥要低,但是水泥熟料節能不單單考慮的是溫度低,還涉及到諸多問題。
5. 【窯內結大球】堵窯除了液相粘度大以外還有什么原因啊?
解答:網友cguest 結蛋原因的分析
(1). 出磨生料細度粗,生料均化效果差
由于生料磨的用風直接從高溫風機出口引進,因此在窯況不正常時,生料細度出現波動。同時由于生料均化庫底的十六嘴風機不能正常工作后,均化庫僅起生料倉的作用。
(2). 燃料極不穩定
因所用燃煤不是定點供應,煤的成分極不穩定,同時由于煤工業分析滯后,在操作中完全憑經驗及感覺煅燒,若煤質突然發生變化時,往往令看火工措手不及,不得不重新調整操作方案。
6. 【煤粉倉錐部溫度高】如何解決?
解答:網友cshaoyaode
首先來說煤粉倉高溫報警很危險!必須高度重視。如果排除溫度計自身的故障,那就是煤的揮發份太高所致。天熱引起的自燃現象。可以從以下幾方面著手:1、高、低揮發份煤搭配使用,避免自燃現象發生。2、不要一味追求入窯煤粉細度、水分,適合窯用就行。3、煤粉倉料位不要太高。4、檢查防爆閥完好。5、檢查co2滅火器壓力,隨時應急。7. 熟料KH值上升的原因?在生料成分不變的情況下,煤質不變,窯況發生變化,熟料KH值上漲,導致f-CaO上漲,這是什么原因造成的?
解答1:網友cshaoyaode 關鍵在于窯況發生了什么變化:結圈、結蛋、還是燒成帶漲厚窯皮。從您字面上的意思我分析fcao上漲是因為欠燒所致。可以從這幾方面著手:1、先保證窯內和預熱器通風。處理圈蛋、保證預熱器正常壓力。處理預熱器內、外漏風。2、確保分解率。杜絕逼火頂燒。保證合理頭尾煤比例。3、操作上忌大起大落。從保證合理的喂料量、壓力、窯速。4、檢查篦冷機有無漏風、竄風現象,確保二、三次風溫。降低出篦冷機熟料溫度。
解答2:網友cxuxiaofu 在窯況波動不大的情況下,生料成分和煤質直接影響出窯熟料KH值,窯況發生波動,導致窯內溫度的變化。生料的化學反應發生大的波動導致出窯熟料KH變化,同時窯灰的成分也發生了變化。
7. 【增濕塔濕底問題】
我公司增濕塔濕底問題很嚴重,螺運機經常卡死,請各位給我們點建議。謝謝!
提問者:cwangxh
解答:有幾個原因:1、原來設計的塔體不合理,型號過小。2、噴嘴磨損厲害,霧化效果不好。3、塔頂分布板損壞,氣流不均勻。2500噸線的塔體型號為8.5米*34米。
解決辦法:1、更換噴嘴。如果解決不了的話采用2步。2、將塔體下面的螺旋輸送機改成翻板閥,下面再加上皮帶輸送。
8. 立磨振動跳停的主要原因有那些?
解答:立磨震停的原因主要有以下幾點:
1.磨內物料少,或者是磨下料口堵料,造成磨內無料。
2.磨內物料過于干燥,而磨研磨壓力過大。(解決方法是適當磨內噴水,或適當降低入磨溫度。)
3.如果磨內溫度過低也會立磨震停。
4.磨內進入塊狀金屬物。
9. 窯頭正壓產生的原因及對系統的影響影響?
窯頭正壓有幾種原因:
(1).高溫風機拉風不夠,可能直接導致塌料。
(2).頭排拉風過大,直接把熱風從頭排拉走,導致熱損失。
(3).篦冷機鼓風不夠,直接表現熟料的溫度高,熱耗增大。
重要一點是窯頭正壓會將火焰拉短,也就是說燒成帶變短了,
窯尾溫度要偏低,分解爐用煤會增加,操作不好會出CO,你如果拉高溫風機轉速就不會出正壓,但是能耗又增高了。
二、 【未解答】
1. 我公司用4.2*13M水泥磨,配N-3000 O-Seap選粉機,【選粉效率】在40左右,循環負荷率在260左右,請問該怎么調整?
2. 我公司水泥磨是4x13米,輥壓機是14x16的,最近臺時產量低,物料入不了磨機,混合料提升機電流180左右,額定是201A,是 V選粉機出了問題嗎?如何【提高V型選粉機通料量】?
3. 【生熟料的飽和比】急降是什么原因?
某廠石灰石,砂巖未變 生料急降 KH=0.80 熟料KH=0.83 KH=0.73 校稱后;石灰石少給1.5 砂巖多給2.5 還是有其他原因;我認為是不是砂巖混進石灰石倉,因為生熟料的飽和比波動較大.現場檢查正常 是否去時已經滯后?
4. 【堿含量】對熟料和水泥性能有什么影響?
5. 如何計算球磨機配套的【收塵器處理風量】?
請問專家,目前我所看到各建材設計院在設計相同產能的粉磨站,選用了相同規格的球磨機,工藝基本相同,但其所配套的收塵器的規格不相同,相應處理風量也不相同。請問如何均確計算球磨機配套的收塵器處理風量,是否與磨機進料粒度,產量有關? 謝謝。
提問者:cchenxianyi
6. 三次風開度多少合適?
我們公司采用的是N-MFS離線式分解爐,你認為開度多少合適?
7. 很多水泥廠家,因原材料水份大,而造成磨內飽磨現象,產量上不來,請教專家針對水泥磨原材料較大時,磨內篩分結構如何配套?提問者:cHYJ3180
8. 礦床的開采方式分為哪三大類?
9. 怎樣解決生料立磨鎖風給料機由于物料水分大積料堵塞?
10. 閉流磨循環回料大如何解決?
2.4*10m配三分離選粉機一倉平均球徑73裝載量13.6噸,2倉平均球徑50裝載量8噸,3倉直徑10至30的28噸,目前臺時產量25噸,較前下降兩噸,循環回料大如何解決?
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